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動剛度分析在整車NVH調(diào)試中的應(yīng)用

 汽車NVH云講堂 2022-07-26 發(fā)布于廣西
[摘要]動剛度指標是整車NVH性能評價體系中的重要考核內(nèi)容,基于有限元分析方法, 利用Altair RADIOSS軟件的模態(tài)頻率響應(yīng)方法對底盤零件關(guān)鍵點的動態(tài)特性進行分析, 得到相關(guān)零件的動剛度曲線。通過對關(guān)鍵點進行動剛度分析,可以為車輛NVH性能改進提供理論參考,縮短開發(fā)周期和降低開發(fā)成本,對于提高車輛NVH性能設(shè)計水平具有重要的意義。
關(guān)鍵詞:動剛度,模態(tài),頻率響應(yīng)
前言
隨著消費者收入水平的提高,對汽車產(chǎn)品的舒適性需求越來越高,從而導(dǎo)致了在整車開發(fā)中對影響舒適性指標的振動噪聲提出了更高的設(shè)計要求。在汽車行駛過程中,發(fā)動機和路面的激勵通過發(fā)動機懸置與車架上的連接點、車身、座椅以及其它部件,最終影響乘員的NVH主觀感覺。懸置支架與車架連接位置的設(shè)計好壞對整車的噪聲、振動(Noise, Vibration Harshness,簡稱NVH)性能中有著重要影響。
我公司某一新開發(fā)車型,在怠速工況下,車內(nèi)噪聲大,懸置隔振率未達到目標要求見表。針對這一問題,文中展開了理論研究,先對原有懸置與車架連接點動剛度進行仿真分析找出存在的問題,然后提出改進方案,改進方案經(jīng)分析已經(jīng)滿足設(shè)計要求,最后LMS系統(tǒng)測試了改進后懸置支架的動剛度以及整車的NVH性能表現(xiàn),通過對計算和實測的數(shù)據(jù)進行分析,所做的改進達到了良好的效果。
表1 NVH目標及現(xiàn)狀


1動剛度的概念及基本理論
頻率響應(yīng)分析可以實現(xiàn)對結(jié)構(gòu)的動態(tài)特性分析,預(yù)測結(jié)構(gòu)的持續(xù)動力特性,驗證設(shè)計能否克服共振、疲勞及其受迫振動引起的結(jié)構(gòu)破壞,是計算線形結(jié)構(gòu)在穩(wěn)態(tài)振動激勵下的響應(yīng)的方法。對于線彈結(jié)構(gòu),一般采用粘性阻尼或結(jié)構(gòu)阻尼振動系統(tǒng),阻尼的作用主要是轉(zhuǎn)移系統(tǒng)的能量,結(jié)構(gòu)阻尼主要是由于不完全彈性的結(jié)構(gòu)材料的內(nèi)摩擦和在結(jié)構(gòu)的固定連接處,接觸面之間的摩擦力引起的。根據(jù)汽車的結(jié)構(gòu)形式,對汽車車身采用結(jié)構(gòu)阻尼系統(tǒng)。在車身仿真分析中,車身的局部剛度常采用速度導(dǎo)納進行評價。對于速度頻率響應(yīng)分析,常把載荷輸入點與響應(yīng)點取同一點,稱為Driving Point Mobility,簡稱為Point Mobility。Mobility密切相關(guān)的一個概念是動剛度,表征了結(jié)構(gòu)在動載荷作用下抵抗變形的能力,動剛度不足將對車身疲勞壽命和整車乘坐舒適性產(chǎn)生非常不利的影響。一般情況下,在能夠滿足工程要求的基礎(chǔ)上,懸置系統(tǒng)中隔振元件的Mobility設(shè)計的越高越好,而車身、車架等隔振件的連接件的Mobility設(shè)計的越小越好。
在分析動剛度時,一般使用模態(tài)頻率響應(yīng)分析法,模態(tài)頻率響應(yīng)分析的基本流程是先進行結(jié)構(gòu)的模態(tài)計算,然后調(diào)用模態(tài)計算的結(jié)果,考察在設(shè)定的所要分析的激振頻率范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)。模態(tài)頻率響應(yīng)法計算響應(yīng)就是利用結(jié)構(gòu)的模態(tài)變形來減少方程數(shù)量及解耦運動方程的。通過模態(tài)頻率響應(yīng)分析可以求出結(jié)構(gòu)在多種頻率下的位移、速度、加速度響應(yīng),得出響應(yīng)的頻率響應(yīng)曲線,進而實現(xiàn)對結(jié)構(gòu)的動態(tài)特性分析。
2 分析實例
2.1 原方案分析模型的建立
車身和底盤件相連接的關(guān)鍵部位,需要其在汽車運行時能夠承受一定的載荷,因此,為了能夠滿足車輛運行的需求,需要這些部位的局部動剛度滿足一定的目標值要求,因此需要在自由模態(tài)和靜剛度分析基礎(chǔ)上獲取底盤零部件安裝點在穩(wěn)態(tài)振動激勵下的響應(yīng)。底盤結(jié)構(gòu)設(shè)計中,一些關(guān)鍵點,包括發(fā)動機懸置點、減震器安裝點、拖曳臂安裝點及副車架安裝點等是向車身傳遞振動的主要來源,對車身的振動和疲勞破壞有重要的影響作用,因此分析關(guān)鍵點的動態(tài)特性具有重要的意義。
基于有限元分析方法,計算出底盤安裝點在單位簡諧載荷作用下的響應(yīng)。利用Altair HyperMesh軟件建立N400車架有限元模型,均采用殼單元進行網(wǎng)格劃分,模型如圖1所示。
模型中采用計算中所使用的材料參數(shù)如下:
鋼的材料參數(shù):彈性模量:210Gpa,材料密度:7.85e-9ton/mm3,泊松比:0.3,各子零件的鈑金厚度在此不再詳細列出。
圖1 車架有限元模型
2.2 分析過程及結(jié)果分析
為了獲得發(fā)動機懸置安裝點的速度響應(yīng)函數(shù),首先建立底盤結(jié)構(gòu)的有限元模型,并在懸置安裝點施加載荷,然后利用RADIOSS軟件的動力分析模塊求解分析。
采用Altair RADIOSS軟件的模態(tài)頻率響應(yīng)方法計算該安裝點的動態(tài)剛度。用于分析的車架模型無約束,為自由狀態(tài), 由于對車架不施加任何約束,故該動態(tài)剛度能反映整個車架的局部固有特性,本文采用3%的結(jié)構(gòu)阻尼。將每個連接點的每個方向(X、Y、Z)的激勵載荷定義為一個載荷工況,載荷為1N的集中力,頻率范圍為所關(guān)注的中低頻率,同時將激勵點定義為響應(yīng)點,且響應(yīng)自由度與激勵自由度相同,例如Z向單位激勵的輸出為Z向速度響應(yīng)。
以下為研究車型的發(fā)動機前左、右懸置點的動剛度分析過程,得到該點的模態(tài)頻率速度響應(yīng),圖2是發(fā)動機前懸置安裝點的Z方向上的Point mobility曲線,從上圖2中可以看出, 左懸置動剛度在120Hz-230Hz處超出目標線,在191Hz處峰值為408N/mm;右懸置動剛度220Hz以內(nèi)超出目標線,其中在183Hz處峰值為416N/mm( NVH目標為XYZ三個方向在200HZ以內(nèi)動剛度大于1000N/mm.),而實測的結(jié)果左右懸置支架模態(tài)分別為166Hz及172Hz,與仿真分析結(jié)果非常接近,這應(yīng)該是造成表所示整車內(nèi)噪超標的主要原因。
圖2 原方案左、右懸置支承架動剛度分析結(jié)果
2.3 改進方案
為了提高左右懸置Z向的動剛度,在對多個方案進行分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合車身制造工藝的考慮,最終采用的方案如圖3所示。其中車身側(cè)懸置安裝支架縱梁外側(cè)增加一個3mm加強板,取消車架內(nèi)側(cè)原加強版同時支架安裝孔往車身外側(cè)移80mm,左右支承架Y向相應(yīng)加長80mm。最終車身增重1.2kg,左右支承架增重0.2kg。

圖3 改進前后方案對比
2.4新方案分析
按照2.2的分析方法,對新方案進行動剛度分析,發(fā)現(xiàn)新方案的Z向動剛度以及滿足設(shè)計要求,具體見圖4,從圖中可看出發(fā)動機懸置左右支承架動剛度較原方案有較大提升,發(fā)動機左支承架Z向動剛度接近1000N/mm目標線要求且峰值頻率達到236HZ;發(fā)動機右支承架Z向動剛度值雖然在180Hz至225Hz范圍超出目標要求,但峰值頻率高于200Hz達到207HZ。該方案結(jié)果NVH可接受。
圖4 改進后左右懸置Z向動剛度分析結(jié)果
2.5 新方案測試驗證
按照2.3的改進方案制作了樣件,裝車進行NVH測試,發(fā)現(xiàn)車內(nèi)噪聲、振動及懸置隔振率提升明顯,達到了預(yù)期要求。
2.5.1 車內(nèi)噪聲分析
噪聲具體表現(xiàn)為:3檔全油門加速,車內(nèi)駕駛員右耳噪在1000~5000rpm范圍內(nèi),4階@2400rpm峰值完全消除,2階3200~4000rpm峰值亦改善較大(見圖5);中排噪聲4階@2400rpm峰值有所降低,2階3200~4500rpm轉(zhuǎn)速段均改善較大(圖6);后排噪聲對比,后排無4階@2400rpm左右峰值,加強后2階3900rpm峰值有所改善。
圖5 改進前后駕駛員耳旁噪聲對比
圖6 改進前后中排噪聲對比
2.5.2 車內(nèi)振動分析
振動方面的改善也非常明顯:3檔全油門加速,1000~5000rpm駕駛員座椅振動對比,4階2500rpm座椅峰值降低5-10dB,2階振動也有所降低(見圖7);中排座椅振動對比,4階振動各峰值均有所降低,總振動加速度級降低1-5dB(圖8)。
圖7改進前后駕駛員座椅振動對比
圖8 改進前后中排座椅振動對比
2.5.3 懸置振動及隔振率分析
懸置的振動改善為:3檔全油門加速,1000~5000rpm左、右懸置Z向車身側(cè)支架振動加速度比加強前降低2-5dB,4階@2400rpm峰值已基本消除,2階振動也有較大降低(圖9)。3檔全油門加速,1000~5000rpm左懸置隔振率與原方案對比,提升3-10dB,已可滿足20dB隔振要求(圖10)。右懸置隔振率與加強前對比,效果不如左懸置大,X向略有降低,但可滿足要求,Y\Z向有所提升。
圖9改進前后車身側(cè)支架振動加速度對比
圖10 改進前后左懸置隔振率對比
2.5.4 改進前后懸置支架模態(tài)測試分析
懸置支架優(yōu)化后測試結(jié)果達200Hz以上,與原方案相比有了較大提高,滿足了設(shè)計要求,而且與分析結(jié)果較為吻合(見圖11)
圖11 改進前后支架模態(tài)測試結(jié)果
3 結(jié)論
通過上述分析,可以得到動剛度分析可以較早地預(yù)測結(jié)構(gòu)動態(tài)特性設(shè)計的不足,可以在開發(fā)的前期階段,重點對結(jié)構(gòu)進行修改,減少了后期階段設(shè)計難度。通過對關(guān)鍵點進行動剛度分析,為關(guān)鍵點NVH調(diào)試提供了重要的理論依據(jù),同時可以縮短開發(fā)周期和降低開發(fā)成本。
參考文獻:
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[5]廖毅 呂兆平,基于懸置支架動剛度分析的整車NVH性能分析及改進 企業(yè)科技與發(fā)展  2012.5

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