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等離子燃燒器結焦的原因分析及預防措施

 ylqhappy 2024-09-10 發(fā)布于天津

背景分析

我國現(xiàn)行大多數(shù)火力發(fā)電廠煤粉鍋爐在點火和低負荷穩(wěn)燃時采用燃油助燃方式,其燃油消耗量較大,并且燃油在采購、運輸和存儲等方面也使得投資增加,不利于控制發(fā)電成本;同時,由于鍋爐投入大量助燃用油時,電除塵器無法投入造成環(huán)境污染加重,針對以上問題,國內(nèi)外普遍采用等離子燃燒器點火技術,與傳統(tǒng)燃油助燃方式相比,等離子燃燒器點火與穩(wěn)燃技術不僅節(jié)省燃油消耗,降低發(fā)電成本,且使得點火安全可靠,極大的提高了企業(yè)的社會效益和環(huán)保效益。

但是等離子燃燒器在實際投入運行過程中,容易結焦和燒損,導致火檢不穩(wěn)定等問題,本技術將以某電廠等離子燃燒器為例,詳細分析等離子燃燒器超溫原因,保證等離子燃燒器安全運行,也為同類型機組的穩(wěn)定運行提供了參考價值。






鍋爐及等離子概述

某電廠鍋爐型號為HG-3239/29.3-YM5型,其采用中速磨冷一次風機、正壓直吹式制粉系統(tǒng)、低NOX主燃燒器和高位燃盡風分級燃燒技術、反向雙切圓燃燒方式。每爐配6臺中速磨,在BMCR工況下5運1備;其燃燒器采用前后墻布置,共計8只,在爐膛內(nèi)部形成反向雙切圓,該鍋爐A、D磨煤機采用等離子燃燒器,取消油槍及全部油系統(tǒng),鍋爐點火及低負荷穩(wěn)燃均采用等離子燃燒器,該鍋爐的主要設計參數(shù)見下表。     

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該電廠采用煙臺龍源電力股份有限公司生產(chǎn)的ZRH580/12-YM等離子體發(fā)生器,具體結構見圖1,載體風壓力調整范圍為5~15kPa,冷卻水進水壓力為0.4~0.8MPa,電流調整范圍為150~350A;啟弧時,電流設定在290A,載體風壓為8kPa,冷卻水進水壓力為0.4MPa。

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等離子燃燒器結焦情況分析

鍋爐點火時,提前1小時投入等離子暖風器,對A磨煤機進行暖磨,控制A磨煤機分離器出口溫度在90℃左右,等離子電弧電流調整為290A,旋轉分離器頻率設定為30Hz,等暖磨時間充足時鋪煤1.5噸,降磨輥后煤粉被順利點燃,著火穩(wěn)定后,發(fā)現(xiàn)A2等離子燃燒器中心壁溫上升較快,具體過程如下:

第一次點火時,A磨煤機出口風粉混合物溫度87.5℃,A2等離子燃燒器中心壁溫83.7℃,一次風流量126.7t/h,分離器頻率為30Hz,A2等離子燃燒器實際電流為290A,著火后,A磨煤機一次風流量為110.3t/h,出口風粉混合物溫度為51.6℃。從點火開始歷時23分鐘49秒,其它參數(shù)均未改變,但A2等離子燃燒器中心壁溫壁溫從83.7℃增至281.3℃,其它等離子燃燒器壁溫均為100℃左右,可判斷A2等離子燃燒器一級套筒處可能存在異物堵塞,造成煤粉在一級套筒處結焦,A2等離子燃燒器中心壁溫升高,結焦情況見下圖。建議此時在著火穩(wěn)定的情況下可適當減小等離子電流,提高A磨煤機入口一次風流量,控制A2等離子燃燒器中心壁溫的過快增加。

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等離子燃燒器結焦的原因分析及預防措施

煤質影響



此次點火所用煤質的干燥無灰基揮發(fā)分為32.68%,該煤種為中高揮發(fā)分煤,其容易著火,使得著火距離縮短,在燃燒器出口處就會完全點燃,甚至在燃燒器內(nèi)部就被點燃,這樣就容易造成燃燒器中心壁溫超溫,在燃燒揮發(fā)分較高煤種時應時刻注意等離子燃燒器壁溫超溫現(xiàn)象,提前做好應對措施。

分離器頻率的影響



磨煤機分離器頻率的增加對等離子燃燒器中心壁溫影響較大,具體見下圖,分離器頻率越高,磨煤機出口煤粉細度更細,更容易著火,煤粉著火距離距陽極頭更近,不利于控制等離子燃燒器中心壁溫。建議在點火時將分離器頻率調整為30Hz,在著火穩(wěn)定后,可根據(jù)火焰電視、煤火檢強度、爐膛負壓以及就地看火等手段在不影響著火穩(wěn)定性的情況下,降低分離器頻率。

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一次風壓的影響



提高磨煤機入口一次風壓,一次風流量和磨出口風速均增加,相當于增加等離子中心筒冷源,將會使得等離子燃燒器壁溫得到有效控制;并且一次風壓的提高使得磨入口一次風流量增加,在等離子暖風器投入蒸汽量一定的前提下,磨煤機出口風粉混合物溫度將會適當下降,也有助于對等離子燃燒器壁溫的控制。

給煤機給煤量的影響



增加給煤量,將會使得磨煤機出口風粉混合物溫度下降,但溫度下降的同時,由于磨煤機入口風量未變,將會導致磨煤機出口風速下降,所以在增加給煤機給煤量的同時應將磨煤機入口一次風流量增加,建議先增加磨煤機入口一次風流量,再適當增加給煤機給煤量,才能有效的控制等離子燃燒器壁溫。

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磨煤機入口一次風流量的影響



增加磨煤機入口一次風流量,磨煤機出口風速增加,會推遲煤粉著火,使得煤粉著火距離遠離等離子燃燒器一級套管,有助于降低等離子燃燒器中心壁溫;同時只增加磨煤機入口一次風流量,在暖風器投入蒸汽量不變的情況下,磨煤機出口風粉混合物溫度將會下降,也有助于降低等離子燃燒器中心壁溫。

磨煤機出口風粉混合物溫度的影響



增加磨煤機出口風粉混合物溫度,可使得等離子燃燒器中心壁溫升高,這是由于磨煤機出口風粉混合物溫度的提高會加速煤粉揮發(fā)分的釋放,使得煤粉著火提前,同時等離子燃燒器整體熱源提升,也不利于等離子燃燒器壁溫的控制。通常在不影響著火穩(wěn)定性的前提下,通過增加給煤機給煤量、增加磨煤機入口一次風流量、節(jié)流其它磨煤機入口流量、提高磨煤機入口壓力、節(jié)流等離子暖風器蒸汽流量等方法降低磨煤機出口風粉混合物溫度,使得等離子燃燒器壁溫得到有效控制;但節(jié)流等離子暖風器蒸汽流量在實際過程中操作性差,對磨煤機入口風溫影響較為敏感,不建議優(yōu)先考慮。

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等離子燃燒器電流的影響



該電廠等離子燃燒器電流調整范圍為150~350A,為了啟弧穩(wěn)定;啟弧時電流設定在290A,所以在穩(wěn)定著火后,應根據(jù)火焰電視及煤火檢強度,在不影響著火穩(wěn)定性的情況下逐漸減小等離子電流,降低等離子燃燒器的功率,使得等離子燃燒器壁溫得到有效控制。

等離子載體風壓的影響



等離子載體風是等離子電弧的介質,等離子電弧形成后,通過線圈形成的強磁場的作用壓縮成為壓縮電弧,需要載體風以一定的流速吹出陽極才能形成可利用的電弧,因此,等離子點火時載體風的風壓也會對等離子燃燒器中心壁溫造成影響,在等離子載體風壓力過小時,壓縮電弧更靠近陽極頭,陽極頭附近溫度較高,造成煤粉著火提前,使得等離子燃燒器中心壁溫升高;相反提高等離子載體風壓將會降低等離子燃燒器中心壁溫。

粉管吹掃的影響



在燃燒器停用后,如果沒有及時吹掃粉管,燃燒器噴口將會沉積一定煤粉,沉積時間過長很可能導致煤粉著火,引起等離子燃燒器噴口結焦或燒毀,所以在緊急停爐或風門故障情況下,大風量吹掃粉管,可提前預防等離子燃燒器壁溫異常升高。

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